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第623章 最后一个隐患,也在今天被化解了

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    第623章 最后一个隐患,也在今天被化解了 (第1/3页)

    中午的时候他没有去食堂。

    陈可敲门进来,放了一份盒饭在桌角上。

    “陆主任,方姐让我给你送的。”

    陆晨头也没抬。

    “放那儿吧。”

    陈可瞥了一眼屏幕上密密麻麻的代码,眼睛都直了。

    “陆主任,你在写什么?”

    “代码。”

    “什么代码?”

    “你看不懂的那种。”

    陈可识趣地退了出去,关上了门。

    陆晨扒了几口盒饭,然后继续写。

    下午三点多的时候,主体代码完成了。

    他开始用方芷晴发来的实测数据跑测试。

    第一轮测试,算法在模拟呼吸周期下的坐标锁定成功率是百分之九十一。

    不够。

    陆晨检查了日志,发现问题出在信号的滤波参数上。

    原始超声信号里混杂着心跳产生的高频震动,干扰了呼吸周期的识别精度。

    他调整了带通滤波器的截止频率,把心跳信号的频段过滤掉了。

    第二轮测试,锁定成功率提高到了百分之九十六。

    还是不够。

    百分之九十六意味着每一百次操作窗口中有四次会判断失误。

    在微米级的神经对接中,一次失误都可能造成不可逆的损伤。

    陆晨靠在椅背上,盯着屏幕上的测试日志看了大约半分钟。

    问题的本质在于,呼气末不是一个精确的时间点,而是一个区间。

    每个呼吸周期的呼气末持续时间会有微小的波动。

    用固定的时间窗口去捕捉,就会在某些周期中出现偏差。

    解决办法是不用固定窗口,改为实时位移量触发。

    不去预测哪个时间点是呼气末,直接监测位移量本身。

    位移量低于八微米时,自动触发绿色信号。

    位移量超过八微米时,自动切换为红色信号。

    彻底绕开了对呼吸周期的预测环节,改为纯粹的实时响应。

    陆晨重写了触发逻辑的那段代码,大概花了四十分钟。

    写完之后检查了一遍语法和逻辑,确认没有错误。

    然后跑第三轮测试。

    屏幕上的数据滚动了几秒钟之后停下来。

    锁定成功率,百分之一百。

    陆晨盯着这个数字看了两秒钟,然后换了一组数据重新跑。

    百分之一百。

    再跑一遍,这次加入了随机噪声干扰。

    百分之九十九点七。

    零点三的误差来自于极端的噪声尖峰信号,在真实实验环境中几乎不可能出现。

    陆晨靠在椅背上,长长地出了一口气。

    然后他打开了补偿精度的测试数据做最终确认。

    算法补偿后的坐标残余偏移量,均值二点三微米,最大值五点一微米

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