第二百四十三章 攻克难题 (第2/3页)
四、设备腔体重复精度。
你们分成四个小组,同步攻坚,不许串行,不许等待,不许找借口。”
紧接着,林野直接任命小组负责人,把攻坚权彻底下放给团队:
第一小组:温湿度与环境攻坚(负责人:赵工)
任务:将车间环境波动从±1℃压缩至±0.3℃,压差锁死,颗粒度严控。
第二小组:气路与设备精度攻坚(负责人:孙工,配合刀哥团队)
任务:重新校准MFC质量流量计,将气体流量波动压至0.05sccm以内,设备腔体重复性偏差压到极限。
第三小组:工艺参数与动态补偿攻坚(负责人:周工)
任务:优化光刻—蚀刻—镀膜三段时序,将时间精度从秒级提升至毫秒级,并尝试建立“厚度—补偿”联动模型。
第四小组:电性测试与数据分析攻坚(负责人:吴工)
任务:全检每一片晶圆,实时绘制参数分布图,每小时输出一致性CPK报告,直接汇报波动来源。
林野最后强调:
“我只要三样东西:
数据、瓶颈、方案。
你们只管往前冲,遇到解决不了的问题,立刻上报,我来拍板。
12小时后,我要拿着你们的结果,去给驻厂三方一个彻底服气的答案。”
“保证完成任务!”
下午三点整,技术团队全员冲向岗位。
一场无声、高强度、极限压力下的技术攻坚战,全面爆发。
第一阶段:前4小时——排查瓶颈,数据说话
(15:00—19:00)
第一小组赵工第一时间联动环境班组,将洁净车间温湿度重新校准,空调系统进入高精度微调模式,风淋开关时间严格限制,车间出入口减少开启,彻底隔绝外界气流干扰。
一小时后,小组汇报:
“林总,环境波动已压至±0.28℃,满足极限要求,无继续压缩空间。”
林野只回两个字:“稳住。”
第二小组孙工联合刀哥设备团队,对光刻机、蚀刻机气路全面拆解、清洗、校准。流量计、压力传感器全部重新标定,腔体温度均匀性逐点测试。
两小时四十分钟后汇报:
“林总,气路波动从0.3压到0.04,设备重复性偏差达标,但晶圆来料厚度差仍在影响一致性。”
林野点头:“继续监控,交给第三小组解决。”
第三小组周工带领工艺团队,最先遇到真正的硬骨头。
他们把工艺时序压到毫秒级,但测试数据显示:
一致性误差仍在±2.1%~±2.3%之间。
周工在作战室额头冒汗,对着数据反复复盘:
“林总,设备、环境、气路都到顶了,误差主要来自晶圆本身厚度差,每一片都有微小差别,导致蚀刻后参数不一致。”
林野平静开口:“方向给你们:动态补偿。
检测在前,工艺在后,测到厚度偏高,自动多蚀刻15毫秒;偏低,少蚀刻15毫秒。
能不能实现,你们去验证。验证结果,直接报我。”
周工眼睛一亮:“明白!我们立刻做模型!”
第四小组吴工的测试台24小时不停机,每一颗芯片的数据实时上传大屏,波动曲线、分布直方图、CPK能力指数实时更新。
每到整点,吴工就抱着平板冲进作战室,向林野汇报最新数据:
“16:00 一致性:±2.3%”
“17:00 一致性:±2.2%”
“18:00 一致性:±2.1%”
“19:00 一致性:±2.0%”
数据在一点点往下压,但距离±1.5%的目标,依旧差一小截。
作战室内,林野始终坐在主位,不插手具体操作,不干扰团队执行,只做三件事:
听瓶颈、给方向、拍决策。
第二阶段:中4小时——团队突破,动态补偿成型
(19:00—23:00)
夜幕降临,厂区灯火通明。
2号线依旧高速运转,驻厂团队的中班、晚班轮换监督,一切平静如常。
没有人知道,技术作战室内,正进行着决定诚信命运的技术决战。
晚上八点,第三小组周工带来突破性进展。
“林总!动态补偿模型跑通了!
我们把厚度检测数据和蚀刻机实时联动,一秒内完成补偿,厚度偏差被抵消掉70%!”
林野抬眼:“数据。”
周工立刻把最新分布图投上屏幕:
一致性误差:±1.75%。
距离目标±1.5%,只差最后一步。
作战室内气氛瞬间振奋。
但新的瓶颈立刻出现。
吴工第四小组汇报:
“林总,中间段参数已经达标,但头尾片偏差仍然偏大,拉低整体一致性,CPK未达标。”
周工立刻补充:“头尾片受腔体边缘电场影响,是行业通病,很难完全消除。”
所有人看向林野。
林野略一思索,给出最终方向:
“让工艺团队调整边缘屏蔽参数,再做一段头尾片单独补偿子程序。
不要求完美,只要求压进±1.5%。
这是最后一个瓶颈,攻破它,全线达标。”
周工立刻领命:“是!我们马上试!”
晚上十点半,突破真正到来。
周工、吴工两人同时冲进作战室,声音压抑不住激动:
“林总!成功了!
头尾片补偿生效!
最新批次全检数据:一致性误差±1.38%~±1.46%,平均±1.42%!
CPK ≥ 1.33,完全
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